当前位置: 首页 >> 机械厂家

弘升振动电机振动的原因与处理.【新闻】

2022-08-04 来源:柳州机械信息网

弘升振动电机振动的原因与处理

1)非驱动端的基础有松动,需要进一步的加固;2)电机地脚有较大的悬垂,造成真正支撑位置与需要支撑的悬垂位置有较大的振动差值,需要进一步加强电机地脚的支撑;3)根据电机当前的振动状态及转子之前做过低速动平衡,判断电机可能存在一定的不平衡量,需要高速动平衡来解决。建议进行空载状态下的动态测量:停机后与负载脱离,对空载运行的电机进行幅值和频谱分析(有键相),取得空载状态下电机各测点幅值和频谱特征信息。该公司接受我方建议,将电机吊离原基础,并完成如下工作,以便于电机的现场高速动平衡:1)电机放置在专门划定的平整水泥地面上,保证电机各底脚承受可靠支撑,保证周围没有强烈的振动源;2)将电机底脚用4块300 toni4OO mill、大小5 mm厚的胶皮支撑;3)电机接临时进出油路、高压过渡电缆、轴承测温保护等装置;4)取下电机的水冷却器;5)拆除电机内风路的挡风板,以方便加重;6)确定平衡环槽无封闭,使加重成为可能。如果封闭,需要取出之前所加的平衡块(必要时要抽转子处理);7)固定键相标志;8)机壳可靠接地,以保证设备和人身安全。具备启车条件后,测量振动数据如下:驱动端水平3.8/191o,非驱动端水平3.7/20o。振动幅值很大,而且主要以lx倍频为主,判断电机存在不平衡量,决定现场动平衡。平衡过程共启车三次,数据如下:一次初始振动驱动端水平3.8 10.61/191非驱动端水平3.7 10.08/200二次振动标定1 12#oo,得到振动数值如下:驱动端水平2.8 7.8/251非驱动端水平2.7 7.2/264经计算须加122#44。,实加驱动端58g/44。,非驱动端54 44。。第三次启车后测量振动如表4所示:-------------考虑到电机在弹性垫上,平衡数据理想,平衡就此结束。电机装回原基础,带负载运行振动情况有明显改善。通过对检测数据分析,虽然处理后的振动效果改善很多,但距国家的标准规定还有差距。鉴于该设备经过几个月的异常振动运行,电机基础的根基可能受到伤害,如不进行有效处理,有可能造成设备基础松离现象。于是决定采取隔振法消除共振现象,用5 mm厚胶皮裁成16块150 I姗400栅长条,两块叠在一起,共分8组,垫在电机底座与底座之间,形成缓冲隔振垫。开机试车检测,并满负荷运行。经现场测量,较大振动烈度1.3 nqm/s,效果理想。无论是空载还是负载情况,其振动值都小于国家标准。至此,电动机异常振动现象有效消除。

定做工作服厂

定做服装厂家

订做职业装厂

友情链接